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2019年10月在东辛采油厂盐家管理区YAY12-53井单井外输油管道安装撬装光热加热装置替代水套炉进行试验,试验前吨液加热单耗4.41kgce/t,试验后吨液加热单耗1.02kgce/t ,节能率76.87%。
东辛采油厂盐家管理区YAY12-53井输油管道加热装置
井组名称:YAY12-53
名称
装置使用时间
日产液量(t)
井口温度(℃)
加热温度(℃)
总耗电量(kW·h)
电价
电费用
总耗气量(m3)
油田天然气气价
气费用
天数
折耗能(kgce)
吨液耗能(kgce/t)
平均日耗电量(kW·h)
平均日耗气量(m3)
改造前
2019年9月1日-2019年10月25日
14.8
28.9
39
0.6748
2700
1.6
4320
55
65.29
4.41
49.09
改造后
2019年10月26日-2019年11月25日
25.8
50
3810
2570.99
0
31
15.10
1.02
122.90
节能率
76.87%
备注:1.项目改造前后用电量、天然气消耗量及产液量均由东辛采油厂盐家管理区提供;
2.根据GB/T2589-2008(综合能耗计算通则),电力折标煤系数选取0.1229kgce/kwh,天然气折标煤系数选取1.33kgce/m³。
2017年4月20日,胜利油田石油开发中心对胜安管理区WJW130-X3井进行光热自控加热装置试验。试验前,按现场产液量、加热温度、拉油温度折算平均日耗电606.41kWh,安装太阳能自控加热装置后平均日耗电74.73kWh,平均日节电为531.68kWh,节电率为87.67%。
石油开发中心胜安管理区WJW130-X3井现场照片
WJW130-X3井组实施效果对比表
加热方式
试验阶段
累计时间(天)
累计耗电量(kWh)
平均日耗电量(kWh/d)
累计加热液量 (t)
平均升温(℃)
平均吨液耗电量(kw.h/t)
每升高1度吨液耗电(kw.h/t)
电加热
2017.9.29-10.13
15
9096.1
606.41
450
26.2
20.22
0.77
太阳能加热
2017.4.20-10.13
176
13152
74.73
4830
12.8
2.72
0.21
大港油田第三采油厂枣一联合站卸油台应用光热加热装置替代原电加热装置(2009年5月4日正式运行)
枣一联合站卸油台用电量对比表
年份
统计天数
有功电量 kwh
无功电量 kwh
合计用电量 kwh
有功总
峰 段
平 段
谷 段
无功总
峰段
平段
谷段
总用电量
平均每天用电量
安装前
2007年
344
776931
282525
273331
220797
207311
74175
71141
61868
2259
2008年
336
859462
325288
332830
201068
389544
147464
150605
91215
2558
安装后
2009年
355
392144
153623
105993
132251
53526
21996
20110
11149
1105
2010年
343
303682
130937
88817
83637
59272
24975
25306
8697
885
2011年
54
48837
20293
16380
12116
7814
3424
3317
1052
904
大港油田集团监测监督评价中心检测报告
大港油田第四采油厂板76-12井场应用光热加热装置替代原输油电加热装置,改造后节能率为66%。
大港油田第四采油厂光热输油管线加热应用现场照片
2017年11月20日,对胜利油田孤岛采油厂采油管理十区的KXK761-15井组原油储罐进行光热自控加热装置技术改造,改造前吨液加热单耗4.38kgce/t,改造后吨液加热单耗2.19kgce/t ,节能率49.9%。
井组名称:KXK761-15
时间段
加温液量(t)
拉油温度(℃)
耗电量(kW·h)
耗气量
(m3)
吨液耗能 (kgce/t)
2017.10.18-
2017.11.2
756.2
75
26970
46
4.38
586.3
2017.12.1-
2018.11.26
4177
16211
5519
363
2.19
44.7
15.2
49.9%
中石化能源监测站检测报告